★质量至上精益求精★
年12月初,质保常规抽检奥迪车型A柱位置6道MAG焊缝,在进行连接强度破坏性检验时,金相检验结果不合格。焊缝呈现出不同程度的无熔深、焊缝厚度不足、咬边、上板未全熔、焊缝塌陷、焊缝不饱满等质量缺陷。
01秉持一汽-大众“造价值经典汽车,创卓越出行服务,促人、车、社会和谐”的理念,焊缝优化调试工作刻不容缓。为此,焊装车间维修工段临危受命,组织专业维修人员协同生产、规划、质保对缺陷焊缝进行优化。
MAG焊是熔化极活性气体保护电弧焊的英文简称,它是在氩气中加入少量的氧化性气体(氧气,二氧化碳或其混合气体)混合而成的一种混合气体保护焊。奥迪车身高强度钢超过70%的覆盖率,对焊接设备的技术参数要求极高。针对质检出来的这一棘手问题。
工长张洪亮首先从各班组抽调MAG焊专业人员,协同生产、规划、质保组成技术攻关小组,召开会议制定工作计划,由此正式向缺陷焊缝发起了挑战。
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经过长达一周的认真对比排查,针对不同焊缝质量缺陷问题,攻关小组发现生产设备存在以下几个问题:
1.焊接曲线选择不正确,目前应用曲线不适合钢材质焊丝焊接;
2.焊接参数设置不合理;
3.机器人焊接姿态不正确;
在确定了问题所在之后,维修人员立即制订焊缝优化解决方案。在经过几轮参数优化后,焊缝质量状态良莠不齐,不能保证所有焊缝均为为合格焊缝。
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工件实验几十个,优化工作陷入了瓶颈,缺陷原因众说纷纭。几番激烈的讨论后,专项负责工程师张鹏,设备负责人李晓东,横向对比其他工厂、寻访设备厂家、查阅设备说明书,最后一致决定更换现场焊机,用更先进的CMT焊机替换掉传统的MAG焊机。
CMT焊机较传统焊机有几大优势:
1.均匀一致的焊缝成形包括熔深;
2.良好的搭桥能力;
3.间隙配要求更低;
4.能得到更快的焊接速度;
5.弧长控制更精确,电弧更稳定,适合车身钢板的连接;
更换新焊机后,再次优化焊缝质量,最终由质保确认达到了连接强度破坏性检验车身强度要求,优化工作取得成功。
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在质保、规划、生产工段的紧密配合下,耗时长达一个月之久的焊缝质量优化工作完美收官。时至今日,焊装车间日产量已经突破辆,产能与质量压力一并而至,焊装团队一如既往地发扬铁 精神,顶住压力砥砺前行,在曲折与泥泞中探寻前路。提升产能、质量至上,双管齐下一手抓,创变20,用实际行动助力公司完成一个又一个产销目标。
来源:维修工段
撰稿:李晓东
编辑:朱亚超
审核:秦志刚滕金虎